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關(guān)于天然氣鍋爐給水流量計(jì)在采油井中的應(yīng)用研究
摘要:本次針對(duì)下返采油井無(wú)法驗(yàn)封技術(shù)進(jìn)行攻關(guān),通過(guò)對(duì)集流型天然氣鍋爐給水流量計(jì)進(jìn)行改造,研制出適合封堵采油井的驗(yàn)封技術(shù)。
1 試驗(yàn)區(qū)簡(jiǎn)介
試驗(yàn)區(qū)面積1.21km2,地質(zhì)儲(chǔ)量163.07×104t,孔隙體積283.10×104m3,采用125m×125m五點(diǎn)法面積井網(wǎng),共有注采井79口,其中注入井35口,采油井44口,目的層為葡Ⅰ1-4油層,試驗(yàn)區(qū)為利用原試驗(yàn)區(qū)井位下返(即原試驗(yàn)開(kāi)采SII10-12油層,現(xiàn)開(kāi)采PI1-4油層),為避免試驗(yàn)井上下層位相互干擾,對(duì)采油井SII10-12油層進(jìn)行機(jī)械封堵。
2 問(wèn)題的提出及測(cè)井原理
2.1 問(wèn)題的提出
試驗(yàn)區(qū)7口采油井產(chǎn)液量2017年在周?chē)⑷刖疅o(wú)任何調(diào)整措施情況下出現(xiàn)突升,正常生產(chǎn)時(shí)日產(chǎn)液458t/d,日產(chǎn)油13.9t/d,綜合含水97.0%,2017年8月日產(chǎn)液829t/d,日產(chǎn)油9.1t/d,綜合含水98.9%,日產(chǎn)液上升371t/d,綜合含水上升1.89個(gè)百分點(diǎn),試驗(yàn)區(qū)注入三元主段塞,是處于見(jiàn)效高峰期,7口采油井含水未下降反而出現(xiàn)回升,且產(chǎn)液量突升。但由于采油井均是利用原二類(lèi)油層井,投產(chǎn)后采用丟手方式對(duì)SII10-12油層進(jìn)行封堵,封堵層位以下管柱尾部為絲堵,測(cè)井儀器不能夠下入底部射孔層進(jìn)行常規(guī)環(huán)空測(cè)井。
2.2 測(cè)井原理
SII10-12油層通過(guò)丟手下入兩個(gè)封隔器進(jìn)行封堵,葡Ⅰ1-4油層產(chǎn)液通過(guò)油管底部篩管進(jìn)入套管,在由抽油泵抽到井口計(jì)量間,完成產(chǎn)液輸送。測(cè)井班組通過(guò)井口偏心測(cè)試閘門(mén)下入套管大傘集流型天然氣鍋爐給水流量計(jì)過(guò)油管導(dǎo)錐進(jìn)入套管測(cè)量套管流量(全井產(chǎn)液)Q1,同理將裝入導(dǎo)向爪油管小傘集流型天然氣鍋爐給水流量計(jì)下過(guò)封隔器測(cè)量油管流量Q2,若Q1=Q2,封堵層位未漏失,封堵效果良好;若Q1>Q2,封堵層位漏失,封堵效果差,基于上述測(cè)井原理可完成采油井SII10-12油層封堵效果評(píng)價(jià)。
3 測(cè)井實(shí)例
利用該技術(shù)對(duì)具備測(cè)試條件的17口封堵采油井(其余井有的是250井口,有的是井口遇阻或出油等)進(jìn)行驗(yàn)封,均測(cè)試成功,測(cè)試結(jié)果表明8口采油井密封,9口采油井井不密封。
3.1 封堵層漏失測(cè)井實(shí)例
6月21日對(duì)E67井進(jìn)行封堵層位評(píng)價(jià),該井日產(chǎn)液51.25m3/d,施工人員下入套管大傘集流型天然氣鍋爐給水流量計(jì)先后三次測(cè)得套管910m套管產(chǎn)液量,測(cè)量值分別是33.88,33.5,34.32m3/d,驗(yàn)證天然氣鍋爐給水流量計(jì)穩(wěn)定性良好,上提儀器至908m處先后兩次測(cè)得套管產(chǎn)液量,測(cè)量值分別是30.95,31.58m3/d,可驗(yàn)證儀器重復(fù)性也良好,五次測(cè)量套管流量取平均為32.85m3/d,故Q1=32.85m3/d。同理將小傘集流型天然氣鍋爐給水流量計(jì)裝入導(dǎo)向爪下過(guò)封隔器測(cè)油管里流量,分別在933,933.2,933.5m處測(cè)得油管產(chǎn)液量20.33,20.06,20.48m3/d,三次測(cè)量油管流量取平均值為20.29m3/d,故Q2=20.29m3/d,Q1>Q2,故該井封堵層位漏失,漏失量12.56 m3/d。
3.2 封堵層未漏失測(cè)井實(shí)例
6月22日對(duì)采油井E65井進(jìn)行封堵層位評(píng)價(jià),該井日產(chǎn)液為31.87m3/d,采用同樣測(cè)井方法分別在套管中913m、913.7,910.3m處測(cè)得套管流量32.45m3/d、31.78m3/d、30.91m3/d,取平均值31.71m3/d,故Q1=31.71m3/d。同理分別在油管中930m、930.2m、930.5m測(cè)得油管流量32.21,32.27,32.98m3/d,取平均值32.49m3/d,故Q2=32.49m3/d,Q1與Q2相近可認(rèn)為Q1=Q2,故該井封堵層位密封良好,未漏失。
3.3 重新封堵后效果
現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)測(cè)試結(jié)果,同時(shí)結(jié)合采油井動(dòng)態(tài)變化,對(duì)動(dòng)態(tài)反映液量突升大的7口采油井進(jìn)行了重新密封,7口采油井封堵前單井日產(chǎn)液118t/d,日產(chǎn)油1.3t/d,綜合含水98.9%,重新封堵后日產(chǎn)液77t/d,日產(chǎn)油2t/d,綜合含水97.45%,日產(chǎn)液下降42t/d,含水下降1.45個(gè)百分點(diǎn),保證了試驗(yàn)效果。
4 存在問(wèn)題及下步工作
目前班組施工需要一口井下入大小傘兩種集流型天然氣鍋爐給水流量計(jì),造成班組施工工作量大,建議研發(fā)制造中心對(duì)傘型結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,班組一次下井可以完成套管與油管流量測(cè)量,減少測(cè)試工作量和測(cè)試時(shí)間。